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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。
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   ②问题的探讨& e  k- o! J, g; R2 i( p
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8 q& h! b( y7 A" s- L  a" ]# D

9 [) @( ]( B1 ]+ ]% x3 i0 F8 R$ H; q) n

+ @; c$ N' {* @2 k7 @6 `  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。; z/ I+ q1 G" d
* h" O+ [& N" U" ]+ \& J

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3 @/ o& `. ]" C1 J  2.2 铁床
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9 I$ S. e# N: M9 W/ Y. K  ①折旧费为0.86 2 K- J" e) A. N- f) x5 O. |
    元/t;1 I, \" l4 [+ E, m- o6 n4 Z* b
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2 L; }3 e. V$ i0 l: A1 T0 E8 [% Z  y& f6 G8 g: c: K" t  x
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2 K- r. {2 b+ F( |1 z% c

% c" s6 p- F& \  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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3 ~- H6 x* D& L% w/ q

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+ ]8 c1 d5 w( F* N, D& L- L% u        Fe-2e=Fe2+(阳极反应), O6 J+ |4 ]4 k& X& S4 }8 X
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4 i, e3 P$ [. z0 B5 m, k& z7 V" `( I9 b7 @" c% ]
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。/ n: q; _- R. C) j
9 K1 ~1 k/ A+ A1 c3 y) c

8 S. p9 t: e  T8 a1 c# K
( s3 q# O- e3 z  {: m, t  ④药剂费为1.02 # d$ t# f+ o6 i! P+ N: t
    元/t;
2 `8 [- u3 a# m: h6 n0 |0 S% a4 t" L+ ?/ \: R, q
3 ]% N: k$ r' d/ _' ?

# I' ]# t- v+ E: ^2 B% g& y4 q/ R   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。9 P* J  j! y2 e

2 L  l" J0 v* |: g. U" L
7 p0 L- z, X+ o! |/ K# e/ c5 C
% G2 U- g( T* i' [( E. u2 C2 B   当有氧存在时阴极反应如下:
. y, F* n9 k& z7 j, m0 P- |7 h& ~* p2 p

1 o; S7 q, r0 {6 n# w9 j' ]$ M3 Y! X
   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。% ]/ `. X+ p' P) k) g9 ]# @3 ^

3 q  `  \  m4 \  u7 t, ]- x, y) \6 L

9 c& Q, B. ^) j' {% F  a& L( a  
+ w( {; _7 b1 r/ u        E0(O2/OH-)=0.40 2 M1 m6 C8 ~! I& S
    V
% v! K$ ~4 E- r. ^9 m
" c3 C' X- E% B1 B* ~8 m- x9 M0 ?2 `; b# P
; ~& @, ~/ _% f* |4 B. e
   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:+ w6 s/ G: d3 y

/ ?  D& v8 k1 w' Q8 x
' y4 D# d( D1 }7 u- B% t& y5 P) M7 T: Y$ q/ y
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36 & d8 ^* z" W$ Q+ E! ~) _: C
  d,HRT为30 min。- K( [6 {9 i9 ^% Z2 s( o9 ~* A
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) Q3 l; p3 E3 v
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4 ^( C5 T: f3 g$ [! j

. `/ x) I; @6 H5 x) y+ ~: M3 B
1 ?# M* j1 h" Y7 ]  & ?: z& h1 f$ ]. p- ?! K+ C6 k& g" R" B
    2.5 砂滤罐4 _1 ~; @/ v1 T9 y) J" J# [8 B

; c) @. x% l% v4 I+ H+ Q+ P" {) H3 }5 x9 g, G5 r( e: Z) {

& L, ?% O* P/ p& E/ m4 @" E& s" M/ w  ) T9 C' d2 Q, p* X& t

8 q" D3 W8 L+ M7 n
+ w* L3 O% R2 |2 J
- P5 n% L( I$ s2 W. l& v: v/ f: y' h5 |* J" P

8 B  u3 J! c9 \  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30 4 T* E5 d  Q2 T& {; a( ^
  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
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4 C7 b9 C3 @- Y! Q) u! A1 V( ]3 q$ k- a5 s8 U. a* |& B
8 }* j) a. g; ]9 }
  表1 处理出水检测结果
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+ ^6 T: U# N6 F  A  b) Y3 n; }
, Q0 h/ Z# p$ p5 i" e1 c* P( J9 ]  Z2 h2 W
  
+ ?* G5 ~0 K) Z    2.6 活性炭罐% A# Y9 o4 }+ b: d0 [4 N) ~

3 w4 {4 X6 @# c2 r+ G7 Q9 w
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  3 处理效果分析- [- _, l9 l% l" P* _2 P5 U6 b

6 V: n6 {) G8 _# f) Z: K) ]( `( A0 r1 F3 ?, A3 S* Z$ z
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3 w, j2 T# m8 U
3 ?4 X! n3 s" P) i6 E4 i! t( l) c; T# ~+ Y$ Y& g) `

" }- R3 ~5 s; S    1 原水水质
& U" s( }* w7 h9 V/ M, a" y; Z2 f  
9 T% F# c. v) F: E* h  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。0 T& f' {& F# x
   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。7 q1 m/ [; s/ q$ d; |4 j1 X
    2 方案的确定7 P8 i# [  D7 |% X
  
, l8 I5 h( K5 A, N* Y/ {2 L  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......
8 I& O% G1 m/ l  X8 O7 S
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0 I) o* E7 h. S5 U& y2 `              
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1 R$ E  f) ~# ~  |/ Y7 k3 e  
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, o5 m- q2 A7 n  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。* X- t7 ?4 ~- [) f: i2 j' W5 q
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9 C1 b( h+ P9 N6 k5 I
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# @5 N& C- `8 r! N5 Q2 Q% ^. O; i5 g8 b% e. g
  : ?! D7 l, W' t. N/ R
        O2+2H2O+4e=5OH-
( `# F1 J  E% G8 Q1 G: A5 \
+ h' ^3 i: Q) a: a8 V9 M) C  P
( c8 l. C2 P6 q; w! V4 W, b
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& H* g% U  Y- @% U7 Y- ]) Q
$ y/ t% X  S( `9 _6 [- J  
) L( h" r! N# M# v8 T        2H++2e=H2↑(阴极反应)  v( _' I" j% j- X3 K- J4 s
& U2 {: K/ S. D. Z

1 C- Z- ^! n) g
8 a. e2 T8 t" \  - z1 a7 O, V; p0 C  @

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7 O& M! D  Q/ @/ p8 C( {4 d: c  3 k$ J$ K2 R% Q3 ]- c

1 H# c* b: B6 x* |* o) l5 a# W' `& c% s  u( f9 [1 _
  ⑥活性炭填料费为 0.65 # j* ?( [; g7 P" }( v+ _
    元/t。. x" S3 d$ T& Q  P* {! j, g

  W1 `6 e; n6 M  S; R# w# `2 W/ H0 i9 o( @  |1 }
# c8 T0 a: v. Y1 D6 c0 N
  
* }; V8 N$ Q3 M0 C    2.4 气浮系统' u1 m, ]; }# X. m; g: m

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+ @" r8 @6 e4 ]7 [3 c# D6 g        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
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   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机  ?( @2 j) D0 L% l6 k, [

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2 J' ~& U+ E' }/ X& g! d" M$ ^  k: L# [& l& ^

4 T, k$ e7 ^8 K4 T   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 " M6 A6 l# N4 m. y1 H  h+ A2 x( p
  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。
: j7 f+ x0 ]4 ~/ V
( r5 y( w& ]+ a: W' H& F: c
( E9 N; H( [& p2 l+ G6 t: O) X4 I% B  u8 G- K% ?0 F$ _" H
" R8 K3 T# E7 e3 ?4 l/ F5 G1 g$ z
! o# x7 E# A' Z( v" F4 t0 ^" N0 }4 x
5 G  V* t: k% K  W1 ]: J$ H. u
  
0 K6 p* F/ Y9 h: \% q5 y8 I# N$ a& i) W* F) T

9 {" ]! b+ Q) `. j4 q. n
8 g1 o: e# d$ [$ J2 Y( I3 T. I' n7 s/ m$ F

9 e: M( r+ w. O; B# x4 g7 R  9 V# V# m4 W3 y+ K: F4 U, i
: G" s9 d+ \( B  A4 k4 b7 o

7 I% T' R: A9 b/ S; j" F3 r/ [+ `- H7 h6 x
   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5 $ R+ y! o8 L% P3 S1 d
  m,HRT为40 min。9 X7 u8 F6 p6 ^; v/ ~! l
: C$ [6 }2 I7 }
; `; H' J+ i) n: s

' k( Q  \* |; e7 ~  v, [   0 e: b$ E! k! S) H% Z
    ' @6 A) ^% f9 z2 D
  - K/ W( h! a' i1 Y  W
     
. g" }& V/ E2 `5 _          项目
( Z- s* ]6 u; s' g! `  O          pH值) m& N: W0 ~2 y9 B! P9 c
          COD(mg/L)$ f* k% _, x% z
          色度(倍)3 Z; B4 |+ }, b6 c1 C( m
          苯胺(mg/L)
! d: {! R. a, {2 Q7 l/ j1 C    3 ]/ ^9 E; s3 N5 s2 Q) z
     
0 ~( K) g9 V0 ]          染料
0 u4 u1 l  ^$ [  {          中间体
: G' a3 i5 p$ L          染料/ `- _; u% R9 s- d* q
          中间体# P( n% U3 E# H! ^
          染料
* G/ D" t& z5 h4 G, |3 T          中间体! X3 F: ]0 v% m! e
          染料
& Z* _+ I4 z" d4 r) x$ M          中间体
- [8 y1 R0 G" L1 ~* y8 x    5 E0 b6 j% h8 Y/ }, M$ K
     5 \6 y( n+ h+ D; f) a7 D, }% B& B
          原水
' E& O' ?, {+ c          7.89
" {$ x; _% g7 P+ b% C          5.00/ a( y& @6 ^, k0 V& o4 m
          798* V% R( P/ k" K/ D3 x! J3 R5 i
          810
4 X. N" t% m, Q1 r          4050
5 S" a$ O2 b4 v          3000
- P7 S$ D9 ~* B8 y          10.958 q$ H7 _3 |- j" X
          9.291 |! s6 G7 \# E' J# n. D- N
    & D/ ]8 |( D8 t& J8 M/ R7 |! b
       S0 _, _, _8 d9 E; f: `9 H- {
          铁床6 U  }! m. `& [9 `
          出水$ n8 s" Q# R7 |" ]
          7.93/ m5 U# v* a. ^0 v7 Y  F! Q! O
          7.361 {9 ^8 v0 |2 k% k( I# d
          786, I& o) s. p" ?5 V6 N! k- x
          791' D: H4 f, u: d. |7 S
          1900
( I& p5 v' J% G* X          1000
. B( j5 v1 Z- ]/ q, ^% h3 d- }          29.087 U0 f( r0 X1 I( a" o. r, n- l
          19.128 `3 x. F' }% r% N# N) e2 Y
    % d' @$ W- A1 _% M8 W
     & M+ J" u% ~, o/ g
          去除率(%)/ X" Q6 t$ z" Z( O3 }/ x5 o
        
7 [- L1 d& i! e6 J) `' _        4 {  q% {. c$ H! @
          1.5
' s1 y. }6 V3 T/ r, _          2.3# D5 M; z6 n. o4 F
          53.1- }0 g2 m+ J7 W1 r  W& p
          66.7
- h: q5 a; _! \0 |1 v        
. h3 J& G% j6 _- O, u0 f' k        
. A. Y  y. N5 ?  M& N' Y2 {   
3 d; `% E/ P* y) T& J# C     
8 i, k! l$ d# `* e          气浮池; I7 i3 o7 {# I4 e
          出水. l% `. E( x# w# R- \
          7.56. X7 Y' \+ A2 I6 q4 k8 R
          340& R, l! t' v- G7 i6 j" B. i; s% N
          110
8 ]/ g$ ]5 \7 @/ h  e) ]          1.79  }/ c+ G, |& f4 z0 G+ {! X
    % ?/ ~% Y' |4 [% g6 [
     / _- h/ G7 u2 f
          去除率(%)
( N  D7 r+ b4 ~; E, @        7 u+ K% J) \! {- {% V: J
          56.7
" Q' }4 d, u: T+ g          89.0$ j5 f% p* F) H( H: K
          90.65 J+ C4 C# l# V0 v3 B$ f$ l( n* g
   
. H) k% z$ c% V     7 V1 |6 F! g: `; X' M/ g
          活性炭罐: C& j: J7 ]4 V/ T
          出水) c: N. |# ^' Q: O- E; ^$ ?3 @) X3 ?
          8.09+ E9 g, ?/ W1 O& A
          1417 z5 Q" r' z, Z" }8 O
          11& G- k" o% k9 u3 O/ C, A9 @
          0.22* q- B+ j  S- Q+ U% t: i" ?
   
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0 W( C2 H0 H; E5 q          去除率(%)& N0 q2 |" V8 L7 W3 M
        
5 J4 `" y( o! N4 u          58.59 _1 G# R9 }# r1 }8 A  \
          90.0
- H  N6 H1 P$ |2 v0 D! u          87.76 G$ O, e0 u, q9 x# v
   
$ t& [8 B5 E( ~" P. s: D$ F$ o     
" K; h1 Q6 B. d          总去除率(%)
5 B6 T/ J( E, l# f% l7 V8 `- ~: Y        
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          99.6
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7 z9 x' U. z% @9 j/ C0 @6 w' T8 O
2 H+ S5 u; ?* ]0 E4 b; t* O6 h- V. K+ c6 r+ L5 Z
  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。3 Q: Q2 [; c& O# K

3 u; Q% m( S$ B) \/ Q' W! c0 ^' @+ H9 ~9 z- l
! ~* Q- d: h; k5 |) |% g- K
  + m& q: t" o* x5 r  a0 e/ o6 W

( Q# D. i+ [$ N) A2 S
" U; S/ E6 ]7 s0 {' r4 T   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。
1 P4 z4 j9 k5 o5 g9 ^9 {& \9 H' F7 }$ G4 Z3 i

4 f& K+ i: S' m/ S5 G9 v6 \" J- m! p1 M: V; D: {& k: d5 u8 L

0 V" ^/ w' F0 r% L4 b) v! `
9 F* e7 t3 ~! k8 m' R* |0 ^- [* m; E3 h; G/ z( J3 o  T2 O. e% E
   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
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  ⑤铁炭填料费为0.22
0 {- Q" K' H' M+ p    元/t;" {+ h# t3 I  v, y, I: T' h

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5 a3 s& f! z2 Y1 d6 E6 J- P: ~) `# f: B' C. a

$ O9 p9 R& F# ?7 z; ~" o) m   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3 & ?# q9 R: k5 Q! V  M$ i. \
  h。
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8 [5 X6 u5 t9 M+ F# @    2.3 混凝脱色系统" m  K: a1 r$ v, l" w3 A
6 E6 X& x6 F3 I. u! }2 n2 v: }
9 ^- L" M0 N5 Y% m! T

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+ Z8 q5 W5 t1 \4 L7 J/ x0 L* ]4 K, {# i* T) g" w
/ }; r' M$ g$ u7 L* x$ Y9 Y
  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。
# ^3 S5 v; S- Q+ V9 M1 N! r; v5 s2 v, U
& F# {* n5 s1 R2 H' x

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   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4 % Y0 @  ~) H8 D5 O* d
  min。
4 _: F2 y) ^' Z9 l; g0 f3 Y0 c0 s2 J1 e
6 N2 R+ I+ u3 X& e* B6 b

% ^6 `& L7 @" O1 Y0 M  ③电费为0.49 元/t;
+ N. W' T. I1 H2 t
- X' o3 P7 ~3 X7 v% ~4 W% d7 K7 n3 R) J0 c! w$ N

# s9 |( @' k; Z# F  2.1 调节池
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( x# K5 r3 o& Z) T
& x4 F( o# L. B3 p
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( s& ~) i& ?7 q1 S$ T! W- e# i        O2+4H++4e=H2O: F4 |4 x8 V- h/ U& O% n2 k
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  处理成本为3.51
7 x0 z8 Z4 h6 i% u* E) k$ G    元/t,其中:
) P9 J) ]2 i# ?/ q* N5 o9 b1 o- E) i. a2 M' u! w

+ d4 J) i# k2 ^7 u" X: X, Y  ?6 B& l! \% k
/ j8 T7 [9 E; I% m  Y# M$ t$ X2 u  4 经济分析
* G! N/ ~+ f6 d6 r9 N, x7 s8 C
7 `% D0 o6 V% g! N; c4 p3 q+ ~& J& V
% D1 @( U! m" I; t2 D" J" [3 u( h- b5 |+ d: O" f' [2 @
  " |# n# e/ m+ e; G& K
        E0(H+/H2)=0 V2 i  y8 u$ [; h, n* u7 I

3 D( Q2 z( H. U, U
) ~' h( j) M, w) m, p2 X! ]
5 ^1 f, Y' a3 l6 ~  2 方案的确定" v9 z$ z+ |4 m

1 J- i0 ^2 d5 [! i8 M- Q" L9 C' n6 T7 d

% L2 ?/ x) b5 K9 x5 z  ②人工费为0.27
6 N& H$ i* B2 D0 k( s* F    元/t;
5 J  e. V7 A7 ]- s: c( e; Q& N! K
0 l; G% [1 C0 o! g9 L/ O; F! v- b- S1 K5 _
* j$ q8 u. v( ~4 @% Y
  1 原水水质
# n+ e: k$ T. @
) W& ~# U" z$ m9 B& ]8 q% Q
' s3 l2 u8 C$ ?- L0 X6 ^5 ?
- y2 w0 H" F! d6 ~, W9 Q- W  y  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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